以前還納悶,怎么鍋爐不冒氣,熱水卻不斷?,F(xiàn)在明白了,是咱車間里鉬鐵放渣的‘廢熱’跑這兒來了!”洗完澡,一身輕松的職工李師傅擦著頭發(fā)走出浴池,笑呵呵地說道。
近日,金鉬股份冶煉分公司完成“暖人心”技術(shù)改造,以小切口踐行了國(guó)家“堅(jiān)持雙碳引領(lǐng),推動(dòng)全面綠色轉(zhuǎn)型”的發(fā)展要求——將鉬鐵冶煉放渣池中散失的大量余熱回收利用,轉(zhuǎn)化為職工浴池24小時(shí)穩(wěn)定熱水來源,讓綠色轉(zhuǎn)型的紅利落到實(shí)處。一場(chǎng)圍繞“廢熱”的節(jié)能故事,悄然成為廠區(qū)里的新鮮話題。
在冶煉生產(chǎn)中,鉬鐵放渣環(huán)節(jié)溫度極高,以往這些熱量隨渣冷卻消散于空氣,既是能源的流失,也是成本的“暗耗”。為此,分公司組織技術(shù)小組盯上了這座“熱礦”。經(jīng)過反復(fù)測(cè)算和試驗(yàn),在放渣池區(qū)域加裝了高效換熱設(shè)備,鋪設(shè)專用管道,構(gòu)建起一條精準(zhǔn)可控的“熱能傳送帶”,將收集的熱源定向輸送至職工浴池水箱,實(shí)現(xiàn)了低品位余熱的高效利用。
“改造后效果立竿見影。”技改負(fù)責(zé)人算了一筆賬:新系統(tǒng)每天僅需約15度電維持循環(huán),相比原來用蒸汽加熱,日均可節(jié)約蒸汽2噸,年省費(fèi)用約25萬元。更難得的是,整個(gè)過程僅依靠物理?yè)Q熱,幾乎不產(chǎn)生額外能耗與排放,真正實(shí)現(xiàn)了“廢物”到“資源”的轉(zhuǎn)身。
這并非是分公司第一次向余熱“要效益”。2025年底,公司已成功將托普索系統(tǒng)中的余熱轉(zhuǎn)化為廠區(qū)供暖熱源,覆蓋辦公區(qū)與生產(chǎn)輔助區(qū)。從供暖到供熱水,一條“梯級(jí)利用、精準(zhǔn)賦能”的余熱回收鏈逐步成型,讓每一份散逸的熱量都找到“用武之地”。
當(dāng)前,“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn),綠色低碳已從專項(xiàng)行動(dòng)升級(jí)為中國(guó)式現(xiàn)代化全局中的核心戰(zhàn)略,更是企業(yè)培育新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。金鉬股份冶煉分公司將節(jié)能降耗視為綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手,持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新破解高耗能難題,主動(dòng)對(duì)標(biāo)行業(yè)能效標(biāo)桿水平。據(jù)了解,下一步,分公司還將繼續(xù)深挖各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的余熱潛力,針對(duì)不同工序特點(diǎn)定制個(gè)性化回收方案,進(jìn)一步拓展余熱在生產(chǎn)和生活保障中的應(yīng)用場(chǎng)景,以數(shù)字化、精準(zhǔn)化管控推動(dòng)能源利用效率持續(xù)提升。
從任其消散到收集利用,從單一嘗試到多元覆蓋,金鉬股份冶煉分公司用“澡堂子熱水”的民生小事,做出了節(jié)能降耗的大文章。在這條向綠而行的道路上,每一度被挽回的余熱,都在為企業(yè)和環(huán)境注入可持續(xù)的溫暖。
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